高嶺背靠背工程
2010年,高嶺換流站在長時間運行的過程中,發(fā)現(xiàn)換流站直流側(cè)的功率計量與交流側(cè)的功率計量之間存在較大差異,影響直流側(cè)輸電任務(wù)完成情況的準(zhǔn)確度量。
使用博電公司PDC4000A對直流互感器進(jìn)行全量程分檔測試,發(fā)現(xiàn)直流CT誤差偏大,引起了計量誤差,網(wǎng)聯(lián)專家根據(jù)CT試驗線性度誤差進(jìn)行推算,發(fā)現(xiàn)此誤差大小與造成交直流兩側(cè)的功率計量差異吻合。
黑河背靠背工程
2014年,黑河換流站投運以來首次功率達(dá)到580兆瓦,隨即控保系統(tǒng)報出“檢測到系統(tǒng)擾動”,遂引起中方側(cè)極短路保護、俄方側(cè)極短路保護和俄方側(cè)換相失敗保護部分或全部啟動。
黑龍江檢修公司黑河運維分部協(xié)調(diào)多方對站內(nèi)設(shè)備進(jìn)行了故障排查,最后通過對直流互感器進(jìn)行全量程注流試驗,發(fā)現(xiàn)引起直流保護檢測到系統(tǒng)擾動的原因確為閥廳直流互感器測量精度偏差大(達(dá)到3% )。
2013年,使用高精度直流試驗裝置和標(biāo)準(zhǔn)互感器對直流CT進(jìn)行了上升和下降兩個過程的注流,檢驗了電流互感器的極性、基本誤差、升降變差等性能。
宜都換流站
2010年宜都換流站雙極直流系統(tǒng)滿負(fù)荷運行后,運行人員發(fā)現(xiàn)極Ⅱ閥廳光CT接線板處溫度偏高,對比同站極Ⅰ及其他站相同位置后確定該處確存在缺陷。
站內(nèi)人員使用直阻儀測量回路電阻及金屬探傷儀對焊接部位進(jìn)行探傷均未發(fā)現(xiàn)異常,最后通過注流試驗發(fā)現(xiàn)多個測試點接觸電阻偏大,在大電流下造成溫度升高。